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创新工艺攻难关
开源节流创效益
为了确保工程顺利开展,项目部的领导带领一班年轻的技术人员展开技术攻关。他们翻图纸、查资料、请教专家,进行反复的论证和比选,创新了施工工艺,攻克了一个个技术难题。在创新工艺中,他们既保证了工程质量,又节约了施工成本,为保证大桥如期完成赢得了宝贵的时间。
优化方案深水施工
葫芦鼎大桥的很多工程需要在水下施工,尤其是大桥的主桥墩10#墩位于深水中,长年施工水位18米。该地区地质条件复杂,河床下直接就是十几米深的砂砾层,砂砾层下是泥岩和砂岩,因此,10#墩施工格外复杂,而且成本昂贵。
为了降低成本,解决水泥浆池造价高且造浆、排浆难等问题,大桥施工人员采用了相邻两根柱的护筒相互利用作泥浆池。这样一来,不仅节约了泥浆池的制作运输费用,而且保证了下一根桩施工时不需要另外造浆。为了解决砂砾层容易塌孔而且根部渗水等严重的问题,施工人员采取了护筒深入河床且钻孔时加入水泥固结的办法,在钻进砂砾层过程中,每隔一段距离就加入一些袋装快凝水泥进行护壁。因为水泥容易与砂砾发生反应而凝结,因此加强了护壁,防止了渗水。事实证明,这个优化方案完全正确,施工人员用了3个多月就顺利完成了32根桩的施工。
高标号混凝土配合比成功
按照对葫芦鼎大桥主桥设计要求,主桥悬浇施工必须采用高标号C60混凝土。标号越高,表明混凝土的强度和抗压性越好。如此高标号的混凝土在国内施工中很少采用,而且配合比技术含量比较高。如果混凝土中的水泥分量多了,混凝土就会出现太粘且易开裂等问题;相反,如果水泥分量少了,混凝土的强度将达不到要求。
C60混凝土的配合比有个可供参考的大致比例,但是还要考虑具体的石料、沙土、水泥、硅粉的情况,所以具体操作起来难度相当大。如何使用混凝土缓凝、早强达标合格,满足施工要求,项目工程部所有技术人员都为此大伤脑筋。为此,公司专门组织实验和技术骨干成立了C60混凝土课题研究小组,并分别从原料、配合比上做文章,经过数百次的反复实验,将原配比中掺加硅粉大胆试配换成矿粉,结果是强度、弹性模量指标同样达到设计要求,终于把C60混凝土配合比试验成功。这个配合比的成功,节约了投资180万元。
探索围堰新工艺
由于10#墩承台庞大,因此该墩的围堰长超过40米,宽超过20米。如此庞然大物,采用何种围堰施工方法,在国内都难以找到相同的参考资料。再考虑到工期、造价、水上吊装及运输条件等影响因素,施工人员决定采用先进的锁口钢管桩围堰施工技术,将锁口钢管如栅栏般在水中紧密相连,然后再用独创的止水袋施工工艺,解决了深水承台施工避水难题。
同时,为了使承台内部的混凝土热量能及时散出,施工人员事先预埋了循环钢管通水进行散热,保证了承台的质量。由于方案周详,施工准备充分,施工人员仅用了35天就完成了主桥10#墩的施工,这为保证将主墩在汛期来临前抢出水面提供了有力的保证。
解决材料选料难题
葫芦鼎大桥跨径大,桥面宽,0#块砼的施工方量将近2000方。如何将如此大体积的砼支撑起来,按照惯性思维采用普通托架施工显然很难满足要求。
于是,项目工程部集思广益,想尽各种可行方案。经过反复比较及受力计算,最终他们决定采用施工围堰时留下的锁口钢管桩做支撑架,用挂篮施工用的型钢做分配梁,用承台及挂篮模板做0#块模板的方案。这样不仅充分利用了现场材料,降低了成本,而且支架稳固,将原设计分3次进行浇注改为分两次浇注,赢得了时间,提高了施工质量。仅这一项施工工艺的使用,就为工程节约投资200多万元。
本报记者李雁 通讯员刘兴旺
 所有工程人员都将智慧“灌注”于大桥之上。
 基础施工。
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